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醫(yī)藥廢水處理如何達(dá)到地表Ⅳ類水標(biāo)準(zhǔn)?

來源:純水設(shè)備??????2018-06-13 11:00:01??????點(diǎn)擊:

純水設(shè)備http://m.feiyuevehicle.com.cn】根據(jù)深圳國家生物醫(yī)藥工業(yè)園區(qū)制藥企業(yè)廢水的特點(diǎn),設(shè)計了三種深度處理方案進(jìn)行試點(diǎn)研究和比較。結(jié)果表明,增強(qiáng)氮去除生化處理系統(tǒng)為核心,臭氧氧化生物活性炭對廢水深度處理技術(shù)的結(jié)合具有良好的治療效果,包括COD、氨氮、總氮、總磷廢水濃度平均8 mg / L,0.1 mg / L,3.8 mg / L,0.2 mg / L,能達(dá)到穩(wěn)定的“地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”(GB3838-2002)四級水標(biāo)準(zhǔn)(5 mg/L)或更少的總氮量。業(yè)設(shè)

    深圳國家生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園制藥企業(yè)排放的廢水主要由化學(xué)合成和混合配制組成,輔以中藥、提取、生物工程和發(fā)酵。這種污水處理廠的廢水直接處理城市生活,為了保護(hù)環(huán)境安全,促進(jìn)生物制藥企業(yè)的發(fā)展和潛在的生物制藥企業(yè)在公園在公園建設(shè)統(tǒng)一的制藥廢水處理廠,到公園去接管標(biāo)準(zhǔn)的各類廢水處理本身收集后進(jìn)行進(jìn)一步的深加工。藥物廢水成分復(fù)雜、生物降解性差,是目前國內(nèi)外水處理的熱點(diǎn)和難點(diǎn)。目前,在制藥廢水處理方面,國內(nèi)外的研究人員針對低濃度廢水COD、CASS、SBR、MBR、UNITANK和氧化溝等研究,采用厭氧法對高濃度COD廢水進(jìn)行處理。在確定本研究過程中,采用生化處理方法,結(jié)合深度處理,尋求穩(wěn)定可靠,水質(zhì)量的工藝流程和參數(shù)達(dá)到地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(GB3838-2002)IV級水標(biāo)準(zhǔn)(TN 5 mg/L)或更少。

1。材料和方法

1.1原料水質(zhì)量

    在園區(qū)1 #(合成化工)、2 #(常規(guī)配制班)中選擇醫(yī)藥企業(yè)代表作為水務(wù)企業(yè),通過園區(qū)污水進(jìn)口與遠(yuǎn)程運(yùn)輸引水模式相結(jié)合,業(yè)設(shè)進(jìn)行水務(wù)試點(diǎn)研究。

    取水方案是將制藥企業(yè)的1號廢水以3/d, 7立方米/車的方式運(yùn)輸?shù)皆圏c(diǎn)工廠的蓄水池。采用進(jìn)口管的80 - 90 m3 / d發(fā)送醫(yī)藥企業(yè)2 #污水泵試驗基地調(diào)整池,根據(jù)1 #廢水0.4 m3 / h和企業(yè)2 # 3.8 m3 / h混合廢水作為測試水,水條件如表1所示。

1.2工藝流程方案

    本試驗設(shè)計的水量為100m3/d,系統(tǒng)以增強(qiáng)型除磷脫氮工藝為主要生物處理工藝,如圖1所示。根據(jù)不同深度處理單元,設(shè)計了以下三種方案。

    工藝方案對比實驗研究,工藝單元試驗條件如下:調(diào)節(jié)池和水解酸化池的水力停留時間分別為4.7 h10 h,當(dāng)系統(tǒng)具有生物性時,可以超越預(yù)處理單元。A2N工藝變形強(qiáng)化脫氮過程工藝流程(見圖2),反硝化池設(shè)置編織帶式纖維填料,總荷爾蒙替代療法為18.3 h,厭氧、缺氧,硝化段落、有氧時間= 2.0,3.1,9.8,3.4,混合物懸浮固體的濃度(mls)4000 ~ 6000 mg / L,空氣是23.46 m3 / h,回流比R100%。深度處理單元臭氧接觸柱接觸時間為10min,臭氧用量為10-20mg /L?;钚蕴恐^濾速率為105m /h,填料為zj-153-5mm活性炭。曝氣生物濾池的停留時間為15min,填料為3 ~ 5mm陶瓷顆粒。自培養(yǎng)反硝化過濾器的停留時間為60min,填料為10mm硫磺顆粒?;炷恋沓氐幕炷龝r間為30min,混凝劑的混凝時間為硫酸亞鐵,沉淀時間為60min。反滲透設(shè)備與PP棉預(yù)處理,操作壓力為4.1 MPa,有效膜面積7.9平方米,水通量1.316立方米/(m2˙d)。

    制藥廢水進(jìn)行預(yù)處理后,單位為加強(qiáng)YanYangChi生物脫氮過程,并返回在YanYangChi污泥混合,混合成泥分離池,在泥分離池,20% ~ 30%的上清液的除磷箱化學(xué)除磷,其余抽到上清液反硝化池,污泥混合在厭氧硝化反硝化池液池,泥漿混合后進(jìn)入好氧池曝氣池后(),經(jīng)過第二個池后,沉淀水進(jìn)入深部處理單元。

1.3分析項目和方法

    鱈魚:重鉻酸鉀法;Nh3-n:nh試劑光度法;TN:堿性過硫酸鉀消解-紫外分光光度法;TP:過硫酸鉀消化。銻鉬的反分光光度法;SS:體重的方法。

2。結(jié)果與討論

2.1不同工藝組合對污染物去除的影響

2.1.1不同工藝方案對COD的去除效果

難降解有機(jī)物在醫(yī)療廢水中的含量較高,COD的去除是研究的重點(diǎn)。試驗中不同組合工藝去除COD的效果如圖3所示。

    從圖3可以看出,試驗研究分別模擬了高、低負(fù)荷下提高磷去除和脫氮對有機(jī)物的去除效果。水中COD200 ~ 450mg/L,系統(tǒng)出水COD基本穩(wěn)定在30 ~ 38mg/L,平均出水濃度為33.9mg/L,平均去除率為87.2%。第IVCOD排放限制為地表水標(biāo)準(zhǔn)要求,為確??偝鏊畼?biāo)準(zhǔn),降低排放風(fēng)險,可增加深度處理有機(jī)物和其他污染物。

    方案一中二級出水經(jīng)臭氧氧化后降至2428mg/L,其中臭氧氧化塔對COD的平均去除率為27.4%,由于臭氧能將部分有機(jī)物氧化成CO2,因此去除率較高;再經(jīng)生物活性炭濾池處理,利用物理吸附、化學(xué)吸附和生物降解綜合作用,出水COD進(jìn)一步降至515mg/L,平均為8.0mg/L,生物活性炭濾池的平均COD去除率為49.5%;系統(tǒng)總平均COD去除率為76.6%。系統(tǒng)運(yùn)行期間,出水COD可以穩(wěn)定達(dá)到地表水環(huán)境IV類標(biāo)準(zhǔn)要求業(yè)設(shè)

    方案二中出水COD1530mg/L,平均去除率為32.8%,其中COD的去除主要依靠曝氣生物濾池部分硝化作用消耗。

    方案三中二級出水經(jīng)過預(yù)處理單元進(jìn)入反滲透裝置后,出水COD測定低于檢測限,該方案可以保障出水安全穩(wěn)定,出水標(biāo)準(zhǔn)遠(yuǎn)高于地表IV類水標(biāo)準(zhǔn)。

    2.1.2不同工藝方案對氨氮及總氮的去除效果

    由圖4可以看出,由于醫(yī)藥廢水混合后中氮的濃度較低,在運(yùn)行期間會投加1015mg/L的氯化銨來調(diào)整進(jìn)水NH3-N濃度并控制在3040mg/L。系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定后,平均出水NH3-N低于0.1mg/L,對于NH3-N的平均去除率已達(dá)到99%以上。由于強(qiáng)化除磷脫氮工藝具有較優(yōu)的硝化效果,NH3-N主要在前端的生物處理單元去除,出水NH3-N濃度較低在00.8mg/L,方案一~方案三出水NH3-N濃度均低于0.1mg/L。出水滿足IV類水標(biāo)準(zhǔn)限值要求(NH3-N1.5mg/L)。

    由圖5可以看出,在穩(wěn)定運(yùn)行階段,強(qiáng)化除磷脫氮工藝出水TN濃度在2.15.0mg/L,平均出水TN3.8mg/L,平均去除率為88.4%。強(qiáng)化除磷脫氮工藝采用反硝化除磷過程進(jìn)行脫氮,脫氮效果遠(yuǎn)好于傳統(tǒng)工藝,在出水具有較低NH3-N濃度的基礎(chǔ)上,同時滿足TN出水低于地表IV類水標(biāo)準(zhǔn)限值要求(TN5mg/L)。

    方案一中二級出水經(jīng)臭氧氧化+生物活性炭濾池處理后出水TN1.74.7mg/L,平均出水濃度為3.5mg/L,平均去除率為18.4%,系統(tǒng)對TN的去除效果并不明顯。這可能是由于臭氧出水中含有較高的溶解氧導(dǎo)致系統(tǒng)內(nèi)溶解氧比較充足,不具備反硝化菌生長的條件,因此幾乎未發(fā)生反硝化,僅靠同化作用去除了少量TN。

    方案二中硫自養(yǎng)反硝化池的反硝化效果較優(yōu),可觀察到填料表面有黃褐色微生物和氣泡產(chǎn)生??偝鏊?span>TN濃度在0.62.2mg/L,平均濃度為0.9mg/L,平均去除率為78.1%。

    方案三通過反滲透處理后出水TN濃度為1.72.1mg/L,平均出水濃度為1.8mg/LTN的平均去除率為52.6%,TN出水水質(zhì)遠(yuǎn)高于地表IV類水標(biāo)準(zhǔn)限制要求。

    2.1.3不同工藝方案對總磷的去除效果

    由圖6可以看出,系統(tǒng)進(jìn)水TP3.04.3mg/L,強(qiáng)化除磷脫氮工藝出水TP均在0.3mg/L以下,平均出水TP0.18mg/L,平均去除率為95.4%。

    由于強(qiáng)化除磷脫氮工藝出水TP已經(jīng)處理到較低的濃度范圍內(nèi)符合出水標(biāo)準(zhǔn)要求,因此方案一和方案二對TP的深度處理效果均不明顯;方案三對于TP來說,通過反滲透處理后出水后TP低于檢測限,TP出水水質(zhì)遠(yuǎn)高于地表IV類水標(biāo)準(zhǔn)限制要求。

    2.1.4不同工藝方案對SS的去除效果

    由圖7可以看出,在整個調(diào)試及穩(wěn)定運(yùn)行階段,強(qiáng)化除磷脫氮工藝進(jìn)水SS濃度為42.182.3mg/L,由于強(qiáng)化除磷脫氮工藝出水經(jīng)二沉池沉淀后出水效果穩(wěn)定較優(yōu),出水SS均在檢測限外。

    2.2最優(yōu)方案確定

    通過上述3組深度處理方案對強(qiáng)化除磷脫氮工藝出水污染物的去除效果研究,下面將各污染指標(biāo)的處理情況進(jìn)行對比分析,圖8和圖9為不同方案總出水污染物濃度比較。

    由于強(qiáng)化除磷脫氮出水NH3-N濃度較低,經(jīng)過以上3種深度處理方案后處理效果并不明顯。

    TP指標(biāo)來說,方案一中臭氧+生物活性炭對TP的去除效果較差,幾乎沒有去除效果;而方案二中采用了三級除磷工藝,在強(qiáng)化除磷脫氮工藝出水TP已達(dá)標(biāo)的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步將TP降至0.1mg/L以下;方案三中反滲透出水TP的測定上低于檢測限,遠(yuǎn)高于地表IV類水標(biāo)準(zhǔn)限制要求。

    TN的處理上,方案二對TN的去除效果最好,經(jīng)過硫自養(yǎng)反硝化單元出水TN濃度為1.7mg/L,去除率約為58.5%;方案三對TN的處理效果較優(yōu),平均出水濃度為1.8mg/L;方案一中臭氧活性炭對TN的去除效果并不大,僅為活性炭吸附了部分TN,出水TN濃度為3.5mg/L,去除率為14.6%,但最終出水TN指標(biāo)也完全可以達(dá)到地表IV類水標(biāo)準(zhǔn)限制要求(5mg/L)。

    由圖9得知,方案一中臭氧活性炭對COD的去除效果較好,出水COD平均濃度為7.9mg/L,平均去除率為76.7%;方案二對COD的去除效果較差業(yè)設(shè),由于后續(xù)深度處理中僅針對除磷脫氮設(shè)置了深度處理單元,在二級出水NH3-N較低的情況下,使得曝氣生物濾池在硝化作用中消耗碳源較少,所以對有機(jī)物去除效果較小;方案三對有機(jī)物的去除效果最優(yōu),出水濃度低于方法檢測限。

    綜上所述,方案三雖然對各污染指標(biāo)均具有最優(yōu)的處理效果,但因其投資成本和運(yùn)行費(fèi)用較高,不適宜大規(guī)模水量處理使用。方案一作為強(qiáng)化除磷脫氮工藝的后接深度處理單元,主要針對二級出水中的有機(jī)物進(jìn)行了強(qiáng)化去除,使得最終出水中各污染物指標(biāo)均可穩(wěn)定到達(dá)地表水IV類標(biāo)準(zhǔn)限值要求。

    3、結(jié)論

    (1)強(qiáng)化除磷脫氮工藝對于基本控制指標(biāo)COD、NH3-NTN、TP的去除率分別為:87.2%、98%88.4%、95.4%,出水的平均濃度分別為:33.9mg/L、0.1mg/L、3.8mg/L、0.18mg/L,其中SS的出水濃度低于檢測限。除部分COD未達(dá)標(biāo)外,其余指標(biāo)均滿足地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)IV類水標(biāo)準(zhǔn)限值要求。

    (2)綜合考慮3個方案,方案一臭氧氧化-生物活性炭吸附對各指標(biāo)污染物的去除效果均較優(yōu),其中COD、NH3-N、TN、TP的平均出水濃度分別為8.0mg/L0.1mg/L、3.8mg/L、0.2mg/L

    (3)本項目確定的最優(yōu)組合方案如圖10所示。

醫(yī)藥廢水處理

    最佳工藝方案為采用強(qiáng)化除磷脫氮工藝為生物處理單元,深度處理單元采用臭氧氧化-生物活性炭工藝,在不投加相關(guān)藥品的前提下,系統(tǒng)出水已滿足《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838-2002)IV類水(TN5mg/L)要求。純水設(shè)備,工業(yè)純水設(shè)備, 蘇州水處理設(shè)備,醫(yī)用GMP純化水設(shè)備 ,醫(yī)用水處理設(shè)備。